化工廠為敞開式作業,環境受到嚴重的污染,給工人健康帶來嚴重的危害。為了消除油溶黑粉塵對工人健康的危害,將該工段有箱室干燥改成噴霧干燥,并安裝了一臺HMC-120
布袋除塵器,實現了管道化、密閉化、連續化的生產,從根本上解決了作業環境,粉塵濃度由改裝之前的300mg/m³下降至5mg/m³,達到了環保的規定標準。現將噴霧干燥除塵效果介紹如下:
油溶黑生產的主要的原料:苯胺、硝基苯、鹽酸、三氯化鐵等,生產工藝過程:
配料——反應——酸洗——鹼洗——水洗——揚塵包裝。
改革前用的是箱室干燥,工藝比較洛后,設備陳舊,廠房矮小,僅在粉碎工序中設有6個袋一組的
布袋除塵器,因除塵效果不好,在干燥箱出盤以及粉碎和包裝過程中仍可以產生大量的粉塵,粉塵溶度達到130-300mg/m³。
改造后干粉工段遷入另一個廠房,才用了噴霧干燥除塵措施,其生產過程是砂磨、干燥、包裝、,并安裝了一組HMC-120布袋除塵器,整個生產過程在負壓的管道內進行,達到了_密閉化,僅在包裝時由少量的粉塵逸出,經過測定,粉塵的濃度為5mg/m³,達到了環保的標準,__了環境,實現了文明生產,_了工人的身體健康。